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氮氧化物超低排放之氨槍優(yōu)化

  
評論: 更新日期:2020年09月20日

隨著國家對環(huán)保管控力度的增加,圍繞降低NOX控制不斷進(jìn)行嘗試,配合SNCR技改及其它技術(shù)改造,實現(xiàn)400mg,300mg,225mg,150mg,100mg,50mg以下控制,在低NOX控制方面取得一定的效果。

氨槍位置改造主要思路是將氨水噴槍移至C5旋風(fēng)筒下部或錐體處,氨氣與NOX反應(yīng)時間更加充分,同時在旋風(fēng)筒內(nèi)部物料受旋風(fēng)分離作用,貼壁下行進(jìn)入下料溜管,氣流旋轉(zhuǎn)分離物料后中心部位物料濃度低,氨水噴在此處利于氨氮還原反應(yīng)。加長氨水噴槍,伸入旋風(fēng)筒體內(nèi)部,氨霧與氣流混合充分,保證還原反應(yīng)充分發(fā)揮。并設(shè)法提高噴槍的霧化效果。具體如下:

1、選擇適宜反應(yīng)溫度場、合適的接觸時間、盡量低的含塵濃度

改變脫硝噴槍的安裝位置,分兩步實施:第一步在C5旋風(fēng)筒錐部開設(shè)一個噴孔,位置在預(yù)熱器5層以上1.5m處,錐體截面直徑約5m處,把C5出口上升煙道的噴槍挪到該處,分解爐處留兩桿噴槍。第二步是在前面試用效果良好,證明改動方向正確的情況下,再在C5旋風(fēng)筒直筒部位(5層平臺以上2.5m處,截面直徑7.2m)開設(shè)噴孔安裝噴槍,同時停用分解爐噴槍,4桿槍分別位于兩側(cè)旋風(fēng)筒。

2、氨水噴槍改造。把原來的60cm長的噴槍加長至2m,深入內(nèi)壁約1.6m左右,同時把噴槍噴頭由V型扇狀噴霧改為單孔90°噴射角,將原來的8桿槍改為4桿,提高噴射穿透力。

3、增加專用儲氣罐,穩(wěn)定脫硝系統(tǒng)用氣。

由制造分廠在預(yù)熱器4層氨水分配柜,空氣接入口前加裝了一個2m3的氣罐,保證壓縮空氣穩(wěn)定,并把壓力由0.4MPA提高到0.5MPA,增強氨水流量穩(wěn)定,提高霧化效果。

在做好以上控制經(jīng)驗基礎(chǔ)上,其它主要調(diào)整措施有:

(1)、從窯頭火焰上開始入手,在滿足煅燒的情況下通過調(diào)整燃燒器截面積,適當(dāng)將火焰拉長,將火焰的熱度峰值降低,來減少窯內(nèi)NOX生成。

(2)、對運行工況穩(wěn)定控制,減小系統(tǒng)波動,日常C5下料管溫度控制在860±5℃。針對運行過程中操作參數(shù)調(diào)整,頭煤使用量波動超過0.3t/h、生料喂料量超過5t/h,506風(fēng)機拉風(fēng)超過10rpm以上,須向相關(guān)管理人員匯報,以此來約束統(tǒng)一操作思想。

(3)加強現(xiàn)場管理,每班兩次結(jié)皮清理,同時白班由分廠管理人員帶隊進(jìn)行開展預(yù)熱系統(tǒng)的檢查,保持系統(tǒng)通風(fēng)效果,穩(wěn)定脫氮反應(yīng)區(qū),提高脫氮效率。

(4)優(yōu)化預(yù)熱器的用風(fēng)管理,提高三次風(fēng)擋板開度到100cm,減小窯內(nèi)通風(fēng)量。

(5)窯頭用煤適當(dāng)下調(diào),降低燒成帶熱力強度,減少NOX的生成。

(6)窯頭燃燒器火焰長度盡量拉長,降低火焰的峰值溫度。

(7)對氨水噴槍進(jìn)行及時清理,確保霧化效果,降低氨水使用量,對系統(tǒng)及時調(diào)整,確保低氮燃燒效果,降低氨水使用量。

經(jīng)過以上操作優(yōu)化后,系統(tǒng)降氮減排效果明顯,按照100mg/Nm3以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制時,氨水消耗量能夠降至目前3L/t左右。

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