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油田污水深度處理站反沖洗自動控制技術

作者:陳立  
評論: 更新日期:2012年04月08日

        摘要:大慶油田部分污水站反沖洗裝置處于手動狀態(tài),存在不能精確定時反沖洗、反沖流量控制不精確、濾料還沒沖起就攪拌等一系列的問題,對生產(chǎn)造成不利的影響。本文將PLC技術應用于反沖洗控制,通過硬件系統(tǒng)改進,實現(xiàn)變頻控制自動反沖洗,提高系統(tǒng)反沖洗的質量,減輕工人勞動強度。
        主題詞:自控污水站反沖洗
        1引言
        含油污水處理是關系到水質是否合格的關鍵步驟,而濾罐的反沖洗時間和效果則直接影響污水的過濾質量,所以定時反沖洗,按要求控制反沖洗的流量曲線是控制水質質量的核心。大慶油田部分污水站(聚杏Ⅱ-Ⅰ站)反沖洗裝置處于手動狀態(tài),變頻器與電動閥不能精確配合,變頻器無法投用,反沖洗流量無法控制,出現(xiàn)沖走濾料等問題,影響反沖洗效果。整個反沖洗過程水泵始終處于滿負荷運轉,造成大量電能損失,而且每個罐都需單獨操作,操作工人勞動強度很大。這些都對生產(chǎn)造成不利的影響。因此對現(xiàn)有手動反沖洗裝置的自動化改造,不僅可減輕操作工人的勞動強度,更重要的是能提高系統(tǒng)反沖洗的質量,使設備達到最佳的運行效果。
        2工藝過程
        污水深度處理正常過濾的過程是:由一段、二段脫出水經(jīng)緩沖罐、升壓泵進入一次濾罐、二次濾罐后到注入站注入地下。濾罐內濾料經(jīng)過一段時間后,會沉積一些污油,需要定期進行反沖洗,在實際生產(chǎn)中,手動控制反沖洗操作步驟如下:
        1)關閉待反沖洗罐過濾進、出口閥門,開啟反沖洗進、出口閥門;
        2)開啟反沖洗水泵,按階梯形提高水泵電機頻率直到達到50Hz;
        3)開啟反沖洗濾罐攪拌器,攪拌10分鐘后關閉攪拌器。
        4)上一臺反沖洗15分鐘后,關閉下一臺待反沖洗罐過濾進、出口閥門,開啟反沖洗進、出口閥門;
        5)重復以上步驟,直至全部過濾罐反沖洗完畢。
        3系統(tǒng)組成
        反沖洗自動控制系統(tǒng)的輸入信號主要有上位機操作臺和觸摸屏的控制輸入及閥位開關反饋信號。共有開關量(DI)120個輸入點。PLC系統(tǒng)的控制負載主要包括調節(jié)閥控制、攪拌器啟/停、變頻器控制負載。共有開關量(DO)270個輸出點,模擬量(AO)2個輸出點。
        通過確定控制范圍、輸入、輸出點后,對系統(tǒng)進行配置選型。采用工業(yè)控制計算機為上位機,可編程控制器(PLC)S7-300為核心控制器的主站,TP270—10觸摸屏作為現(xiàn)場顯示控制單元,S7-200作為基本控制級,模塊采用EM223(16/16)繼電器型和EM235(AI4/AQ1)模擬量模塊,通信模塊采用MPI通信處理器。
        4系統(tǒng)軟件設計
        系統(tǒng)軟件主要包括:工控組態(tài)軟件、PLCS7-200軟件、PLCS7-300軟件、觸摸屏軟件。
        工控組態(tài)軟件采用力控組態(tài)軟件,應用Draw人機界面組態(tài)工具,由View圖形界面運行系統(tǒng)運行組態(tài)程序,通過SCOMClient/SCOMSever串行通信程序實現(xiàn)一對二臺PLCS7-300的通信。
        PLCS7-200軟件應用梯形圖編程控制每個濾罐的過濾進、出口閥門和反沖洗進、出口閥門。
        PLCS7-300軟件主要是將PLCS7-200連接起來,控制PLCS7-200完成定時反沖洗,采集各閥位反饋信號,編制變頻器控制程序。
        觸摸屏軟件編制實時顯示、控制現(xiàn)場工藝流程圖。
        5系統(tǒng)功能
        結合工藝的實際狀況及系統(tǒng)的硬件配置,將該系統(tǒng)分為3個控制級,即遠程控制級(工控機)、現(xiàn)場控制級和基本控制級。
        第一級為遠程控制級,由1臺工業(yè)控制計算機組成,設置在值班室,主要功能為顯示工藝流程,值班室人員實時監(jiān)控現(xiàn)場過濾流程和反沖洗流程的工作狀態(tài),程序設定定時進行反沖洗,記錄反沖洗流量和時間。
        第二級為現(xiàn)場控制級,由SIEMENSS7-300PLC和TP270—10觸摸屏組成,將S7-300PLC作為主站將其余的S7-200PLC通過MPI網(wǎng)連接起來,協(xié)調系統(tǒng)的統(tǒng)一操作,控制各分站的運行,完成自動定時反沖洗的控制算法。通過TP270—10觸摸屏形成人機界面,完成人機交互,現(xiàn)場顯示工藝流程和調節(jié)閥工作狀態(tài)。將變頻器的控制信號引入控制主站,由主站完成反沖流量的控制。充分利用控制主站的強大運算功能,通過控制變頻器的頻率,完成反沖過程流量的控制。
        第三級為基本控制級,由SIEMENSS7-200PLC、輸入、輸出模塊、調節(jié)閥、中間繼電器及按鈕等組成。具有手動/自動兩種控制方式,在手動狀態(tài)通過控制柜或操作柱按鈕實現(xiàn)對閥的操作;在自動狀態(tài)通過輸出模塊完成對閥的控制。輸入模塊主要采集調節(jié)閥狀態(tài)反饋信號,傳輸?shù)接|摸屏和工控機進行顯示。
        6結束語
        本裝置采用多CPU分散控制通過工業(yè)控制網(wǎng)相連接,局部故障時不影響其他罐的運行。系統(tǒng)改造后是使整個反沖裝置成為一個統(tǒng)一的有機整體,反沖過程連貫,流量曲線控制準確,可以按要求完成定時反沖洗、單罐反沖洗、一次反沖洗、二次反沖洗等多種自動反沖洗過程,從而大大地降低了操作工人的勞動強度,提高了反沖洗質量。
        參考文獻
        1、SIEMENSS7-200可編程序控制器產(chǎn)品目錄2002.5
        2、SIEMENSS7-300可編程序控制器產(chǎn)品目錄2002.7
        3、力控用戶手冊
       

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