燃氣蒸汽鍋爐水冷壁爆管原因分析與處理
作者:徐志斌
來源:上海諾特飛博燃燒設備有限公司
評論: 更新日期:2016年09月05日
4 鍋爐爆管原因分析一般情況下,燃油燃氣鍋爐出現(xiàn)爆管的主要原因為:
①鍋爐本身質量問題:如水冷壁管子材質以及管壁厚度問題;水動力失衡;煙氣不流暢,有渦流導致振動產生斷管。
②管內結垢:供水水質差,硬度高,管內結垢嚴重。
③缺水干燒:當給水系統(tǒng)局部發(fā)生故障或者鍋爐房內數(shù)臺鍋爐存在給水分配不當時,容易造成爐內水循環(huán)失衡,局部缺水或者水動力下降,導致干燒而爆管。
④燃燒器:燃燒器燃燒狀況不佳,有嚴重振動?;蛘呤侨紵鹧嫘螤钆c爐膛不匹配,火焰沖刷水冷壁面,造成部分水冷壁面溫度過高,導致爆管。
該鍋爐的各項材質檢測結果均符合標準,管內也沒有明顯結垢現(xiàn)象,也不存在缺水干燒的問題。因此,最大可能是燃燒器存在問題。在布置兩臺旋流式燃燒器時,為了使單臺燃燒器的火焰能自由擴展,形成必要的回流區(qū),并不使火焰相互干擾,應保持兩臺旋流式燃燒器之間有一定距離。為了避免火焰撞擊側墻或爐底,應保持燃燒器與側墻以及爐底之間有一定距離。這些距離最小值范圍為:相鄰燃燒器中心距(2.5~3.0)d,燃燒器中心線與側墻的距離(3.0~3.5)d,d表示喉口直徑。
這兩臺旋流式燃燒器采用前墻水平布置,安裝位置見圖4,喉口直徑d為866mm。2臺燃燒器中心線距離2500mm,符合上述要求。喉口中心到側墻距離1700mm,遠小于燃燒器中心線與側墻距離最小限值。燃燒器廠家提供的數(shù)據(jù),火焰直徑為3500mm,即火焰半徑為1750mm,大于喉口中心到側墻的距離。
綜上所述,旋流式燃燒器產生的火焰半徑過大,沖刷側墻水冷壁,使得局部溫度過高。導致水冷壁表面結焦,傳熱性能下降,管子局部溫度升高,金相組織發(fā)生變化,造成材質劣化,強度下降。當爐溫降低或者停爐時,管壁溫度降低,管壁的結碳以及氧化層脫落,管壁逐漸變薄、變形,最終因強度不足導致局部爆破漏水。
5 解決方法
由以上分析可知,要解決鍋爐爆管問題,就要避免火焰沖刷兩側水冷壁??刹扇〉拇胧┌ǎ旱谝环N措施:加大爐膛寬度,重新布置燃燒器水平位置;第二種措施:縮小燃燒器火焰直徑。第一種措施的工程量大,因此考慮采取第二種措施,下面我們對第二種措施的可行性及效果進行分析。
燃燒器原喇叭形喉口的擴散角約45°,喇叭形喉口使空氣向外擴散流動,進而使得火焰擴散。特別是當相鄰兩臺燃燒器的喇叭形喉口內空氣的旋流方向相反時,氣流流出喉口后更容易發(fā)生碰撞,使火焰更容易沖刷兩側水冷壁。
因此,考慮將喇叭形喉口改造成直筒形喉口。直筒形喉口優(yōu)于喇叭形喉口的原因為:直筒形喉口容易制造,而且造價較低。最重要的是,直筒形喉口可縮小火焰直徑,防止兩臺燃燒器之間氣流的強烈碰撞,從而解決火焰沖刷兩側水冷壁的問題。
改造方案:為每臺燃燒器加裝一個直筒形不銹鋼喉口,并將空缺部分進行封堵,改造后的直筒形喉口結構見圖5,圖中數(shù)值單位為mm。將原來的喇叭形喉口改造成直筒形喉口,并保持前墻厚度不變,使得氣流能夠相對收縮,從而縮小火焰直徑。圖5中hmax為射流邊界的最大穿透深度[3],經(jīng)校核計算,射流邊界的最大穿透深度hmax=228 mm,小于燃氣噴嘴到喉口的距離(300mm),未觸碰到燃燒器喉口,滿足設計要求。
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經(jīng)CFD仿真,得到改造后的火焰形態(tài),見圖6。由圖6可知,火焰未沖刷爐膛兩側水冷壁,火焰直徑、長度合適,與爐膛匹配度好。改造后運行滿一年,未再出現(xiàn)爆管現(xiàn)象,燃燒器工作平穩(wěn)。
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參考文獻:
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